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惠州混流泵公司

發(fā)布時(shí)間:2024-01-25 01:37:32
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如何提高臥式混流泵機械效率的辦法臥式混流泵經(jīng)常處于較低負載甚至節流50%以上運行,由于存在節流損失及偏離區運行,能量浪費非常嚴重。因此,探討混流泵節能的技術(shù)和方法,可以提高混流泵的工作效率,對提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益有著(zhù)積極的意義。1、減小軸承損失2、減小填料函損失①根據混流泵的用途和工作場(chǎng)所選擇適合的填料。②保持填料壓蓋合適的松緊程度。

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瑞佳泵業(yè):潛水混流泵電機冷卻條件H系列潛水混流泵一般采用開(kāi)敞式進(jìn)水,安裝形式為懸吊式安裝、鋼制井筒式安裝、混凝土預制井筒式安裝。懸吊式安裝、鋼制井筒式安裝提供整套井筒,混凝土預制井筒式安裝提供安裝底座(含防轉裝置)、井蓋裝置。較大的潛水泵(一般葉輪直徑在1米以上),采用帶封閉進(jìn)水流道的安裝形式。由于電機與水泵構成一體,現場(chǎng)無(wú)需進(jìn)行耗工、耗時(shí)、復雜的軸線(xiàn)對中裝配程序,安裝十分方便、快捷,因此可不預留備用泵的機位,將備用泵存于庫房,節省泵站進(jìn)水池的投資。由于潛入水中運行,可大大簡(jiǎn)化泵站及建筑結構工程,減少安裝面積,節約泵站總造價(jià)的30~40%。此外,泵在水中運行,水流從電機周?chē)鬟^(guò),噪聲低,電機冷卻條件好??梢越榈叵卤谜?,保持地面的環(huán)境風(fēng)貌。采用潛水電泵,是解決在水位漲落大的沿江、湖泊地區建泵站和防洪問(wèn)題的方法,省去了機泵間的長(cháng)軸,提高了運行安全可靠性。該設備適宜用于輸送清水或者輕度污水。在農業(yè)中,用于灌溉與排水;在市政中用于排雨水、輕度污水;在工業(yè)中用于工藝水、冷卻水及原水供應;在水利中用于調水工程。

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潛水混流泵的結構特點(diǎn)自平衡系列大型潛水泵的電動(dòng)機結構主要分為兩種,一種是配礦、井用高壓潛水電泵的細長(cháng)型立式結構,主要是充水式;另一種是外徑尺寸不受限制的立式結構或臥式結構,電動(dòng)機可制作成干式、充水式或充油式幾種。ATZPQK型和ATSXQK型雙吸式大型潛水電泵的電動(dòng)機為充水密封式結構,與充水式井用潛水電動(dòng)機結構類(lèi)似。定子繞組采用聚氯乙烯絕緣高壓耐水絕緣導線(xiàn)或交聯(lián)聚乙烯絕緣尼龍護套高壓耐水絕緣導線(xiàn)制作,它們的Z高使用溫度分別為65℃和90℃。耐水絕緣導線(xiàn)相互間的連接及耐水絕緣異線(xiàn)與引出電纜之間的連接,采用丁基自黏性膠帶或性能接近的其他膠帶進(jìn)行包扎,作為耐水主絕緣層;外面再用機械強度較高的塑料膠粘帶或塑料帶進(jìn)行包扎,作為機械保護層。水潤滑導軸承由石墨浸漬金屬材料制作的軸瓦和鍍鉻軸套或不銹鋼淬硬軸套組成,軸瓦上的冷卻潤滑槽一般為螺旋槽。水潤滑止推軸承結構為分塊調心式,一般有16塊扇形軸瓦,每塊均可自動(dòng)調整,使軸承滑動(dòng)面形成楔形水膜。止推軸承材料為石墨浸漬金屬材料,配對材料為不銹鋼制作并淬硬的圓盤(pán)。上止推軸承結構為整體式。水泵有上、下兩個(gè)吸入口,兩組水泵葉輪對稱(chēng)分布,所產(chǎn)生的兩個(gè)軸向推力方向相反,正好相互平衡。這樣,電動(dòng)機下部的水潤滑止推軸承只需承受電動(dòng)機轉子和水泵轉動(dòng)部分的重量,而不需承受水泵運行時(shí)所產(chǎn)生的軸向水推力,止推軸承所承受的軸向載荷大大減小,軸承運行條件好轉,磨損量減小,壽命延長(cháng),潛水電泵運行的總體可靠性也相應得到提高,使用壽命延長(cháng)。

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立式混流泵產(chǎn)生振動(dòng)的可能及消除振動(dòng)的辦法立式混流泵的振動(dòng)原因比較復雜,一般而言,可分為水力振動(dòng)與機械振動(dòng),水力振動(dòng)與流道設計、運行方式調整等外部因素有關(guān)?;炝鞅谜駝?dòng)是由水泵本身原因引起的振動(dòng),是屬于內部因素。這里就循環(huán)立式混流泵的檢修歷史作詳盡說(shuō)明,2011年1月對該泵大修,兩個(gè)月后振動(dòng)逐漸增大,5月解體大修,更換三條泵軸,葉輪作動(dòng)平衡試驗,基礎臺板和筒體水平度檢查,靠背輪瓢偏檢查,試運良好,運行一個(gè)月后振動(dòng)逐漸增大,7月對電機解體,檢查導瓦、推力瓦,推力頭鏡板水平,電機轉子動(dòng)平衡試驗不合格,校正合格,復裝試運后運行良好至今。引起大型立式泵振動(dòng)的原因涉及方方面面,常見(jiàn)的因素有以下幾點(diǎn):(1)電機和泵轉子質(zhì)量不平衡。2011年1月對該泵大修,兩個(gè)月后振動(dòng)逐漸增大,5月解體大修,發(fā)現泵導軸承與軸套存在磨損現象,其中以下軸磨損較厲害,通常軸承磨損量達1mm以上,呈現圓周整圈磨損;軸套則屬單側磨損,磨損量通常在2mm-3mm以上。據此分析,泵體轉子部件彎曲,或是轉子某部件質(zhì)量不平衡。我們對該泵葉輪作動(dòng)平衡試驗,動(dòng)平衡嚴重超標,對葉輪作動(dòng)平衡修正,修正前1.16kg偏差。修正后平衡12g。由于工期原因5月大修未對電機轉子做平衡試驗檢查。(2)電機主聯(lián)軸器與泵聯(lián)軸器面以及泵組三條轉子聯(lián)軸器面不平行、主軸與聯(lián)軸器不垂直。對三條轉子聯(lián)軸器作瓢偏檢查,發(fā)現靠背輪瓢偏不合格,裝上靠背輪后對泵軸靠背輪瓢偏測量值。

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混流泵廠(chǎng)家介紹下軸流泵的結構設計1電動(dòng)機冷卻(1)電動(dòng)機的冷卻介質(zhì)可以是泵所輸送的液體或其他冷卻介質(zhì)。(2)如冷卻介質(zhì)是泵所輸送的液體并需外接管路時(shí),管路系統(包括所有附件)由泵制造廠(chǎng)家提供,并將它們完全裝好在泵上,管路系統設計和配置都可以拆下清洗和維修。管路材料耐輸送液體和環(huán)境條件引起的腐蝕。2電動(dòng)機密封(1)泵腔與電動(dòng)機內腔間的密封泵腔與電動(dòng)機內腔之間設置可靠的密封裝置,以防止泵所輸送的液體進(jìn)入電動(dòng)機內腔。(2)各配合面有可靠的密封,以防止電動(dòng)機內腔進(jìn)入外界雜質(zhì)和介質(zhì)。泵組裝后,電動(dòng)機側的密封裝置和電動(dòng)機內腔內能承受試驗壓力1.5倍的泵可潛入深度下液體壓力,但不低于2.0MPa的氣壓試驗,在保壓時(shí)間內,無(wú)泄漏或其他異?,F象。3臨界轉速在運行條件下,泵整體轉子的實(shí)際一橫向臨界轉速至少高出電動(dòng)機額度轉速的10%。